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雙氧水車間設備管理總結報告

時間:2020-11-25 12:16:35 報告 我要投稿

雙氧水車間設備管理總結報告

  篇一:雙氧水車間設備管理總結

雙氧水車間設備管理總結報告

  回顧2013年,是平凡的一年,也是取得驕人成績的一年,在各處室和兄弟單位的領導和支持下,雙氧水全年總產量達到20.5萬噸,達到設計產能的128%,全年生產成本控制在450元左右,年銷售均價在900元左右,良好的產銷局面,為公司創造了可喜的經濟效益。

  2013年,雙氧水車間這個團隊堅持抓基礎工作,做好細節工作,理清思路,從雙氧水生產工藝內在規律著手,把裝置開好、開穩。全年雙氧水裝置沒有一次因界區設備原因造成停車,全年設備運行正常,無設備事故,而所有的這一切,是我們雙氧水團隊全體員工共同努力得到的。我們深知,只有把基礎工作做好,開好設備,用好設備,做到工藝上穩定,設備上優化,不超壓、不超溫,優化設備和工藝,讓設備與工藝達到最佳的配套性,設備才能做到長周期穩定運行。

  2013年設備運行簡介:全年設備運行正常,大型設備及主要設備均按計劃進行檢維修,保質保量完成設備維護工作,全年主要設備完好率100%,靜密封點泄漏率:0.13‰,動密封點泄漏率:0.03‰,全年設備日常檢查整改完成率達到100%。

  現將2013年雙氧水設備管理總結如下:

  一、 創新管理方法,優化管理考核目標和方式。

  1、針對雙氧水車間從事設備管理和維護的人員少,如何調動操作人員的積極性,真正把“操作是設備第一主人”這一理念落實到實處,才是用好設備、管理好設備的關鍵。一方面,車間將以往粗放式管理中融入人性化的東西,將以往以罰為主的考核機制,適當融入先獎替

  罰,無論是檢維修還是日常設備維護保養,把控安全和質量這兩大核心目標,操作過程中人性化一點,對核心目標的要求絲毫不能降低和放松。比如備用設備的試運行,給定操作試運行具體的要求,給定一個大致的操作時間段,具體操作由操作自己定,給操作人員一個彈性思維、操作的空間;設備檢查整改項,先由班長指定整改人并就如何整改及整改達到的目標詳細說清,在規定的時間段內由整改人自己搭配時間處理。嚴中有細,細中見真功。另一方面,讓操作承擔一部分漏點管理職責;以前不論什么漏點統一歸類給維修人員,結果造成大部分的操作人員對一些簡單容易處理的漏點不及時處理,經常拖延到維修上班通知處理,甚至不通知。而適當地將閥門填料容易處理的漏點劃歸到操作人員職責中,一來是因為閥門填料漏點相對處理容易,二者在操作巡檢過程中,尤其夜間,能夠及時將漏點處理掉,減少漏點,節約能源,三者操作是設備的第一主人,正確維護和使用設備是理所當然的。通過這樣改進,目前崗位上閥門填料漏已基本上得到有效的遏制,都能夠及時的處理。

  2、改變固有的考核方式,以促進設備管理:

  在日常檢查考核項、日常設備維護保養工作以及設備管理基礎工作中,針對做得好和做得不好的,在即查即公布的基礎上,把考核款數,如實在當月的個人績效中直接體現,絕不將考核錢數等到當月考核下來后(一個月后才發當月的考核)再進行落實,保證獎罰的及時性。考核扣罰的錢由班組班長落實到責任人,獎勵的錢獎勵給在工作中有閃光點的人與事并獎勵到具體的人員,實現日常考核有獎有罰,

  考核做到公開、公平、及時。

  二、抓好設備優化,小改小革工作,讓設備與工藝達到最佳的配套性。 控制合理的流速、壓力、溫度,是保證靜設備和動設備長周期運行穩定的關鍵。

  從工藝上優化,降低氧化塔進塔壓力,優化部分管線,降低空壓機出口壓力,延長空壓機運行周期,避免系統裝置因空壓機頻繁開停,引起空氣壓力和空氣流量的波動,進而影響工作液流量的波動,使得氫化、氧化、萃取反應更加平穩:

  (1)、6#空壓機出口氣體工藝管線進行改造:改造前6#空壓機出口氣體管線配制不合理,空壓站到系統裝置壓差達到0.08MPa,將空氣管線改造后,有效地將壓差降低到0.02 MPa,大幅降低了空壓機的出口壓力,同時空壓機電流降低了2A,僅電耗一項年節約費用近8萬元;同時機組的出口壓力的降低,更加保證機組的長周期運行,降低機組故障頻率,降低維修費用和減少維修工作量。

  (2)、2#系統循環工作液泵葉輪改造:改造前,泵出口壓力達到0.8MPa,通過對氫化塔入塔壓力、流量計算后,泵出口壓力只要達到0.65MPa就可以滿足要求。改造后,泵出口壓力有效降低,電流下降1A,電耗每年降低近4萬元,出口壓力的有效降低,泵的負荷有效降低,設備運行更加穩定。

  (3)、萃余分離水回收系統:改造前,萃余分離水直接排到污水站,經取樣分析后該水相中含雙氧水22.4g/l,將萃余分離水回收到氧化液貯槽中,再次經萃取后,其中的雙氧水有效回收,增加了裝置的有效產能。

  (4)雙氧水裝置因生產工藝的特殊性,對設備的材質要求比較高,工作液的.性質具有易揮發、易燃易爆、滲透性強等特性。對氧酸、純水PH等酸堿類指標,嚴格監控,防止酸堿類超指標,從而對設備材質造成腐蝕,提高系統安全運行的安全系數,有效減少降低設備使用壽命的因素。

  三、存在問題

  (1)、2#系統萃取放空氣量大、循環工作液貯槽放空氣量較大,芳烴消耗偏高;這一部分放空氣體中芳烴含量大,一方面增加芳烴消耗;另一個方面造成環境污染。目前已有初步方案,計劃2014年進行實施。

  (2)各貯槽放空冷卻器冷凝的液體中雙氧水、芳烴含量不少,目前沒有回收,計劃2014年將這一部分冷凝水回收系統,提升裝置有效產能;

  (3)、2#系統后處理帶堿,堿塔進出口工作液中水份含量相差不大,堿塔處理效果較差,擬計劃從堿塔旁路增加一條凝聚器,先做實驗,根據分析效果確定凝聚器實施方案;

  (4)、新來的員工學習主動性不強,操作中沒有“設備是基礎”這一重要理念,缺乏“操作是設備第一主人”的責任感;操作中不能有效地認知設備,對設備的正確使用和維護保養形成了潛在的隱患。

  (5)、車間整體管理模式有待進一步提升。重工藝、輕設備的思想在一部分人的思維中還是存在的。在出現問題時,希望把問題歸結到設

  備上,分析判斷能力不足,分析歸納能力有待提升,承擔責任的能力不強。

  (6)、計劃檢修還沒有融入到每一位成員的思想理念中,有部分人甘愿做消防兵,等到設備出現問題后才來動手術,而不能將設備管理關口前移,應當采用預防、查漏補缺來防范,部分人員的懶惰思想還是有的。

  四、20xx年計劃、思路、重點

  加強基礎管理工作,完善基礎臺帳管理;

  (1)、備用設備的管理:

  做好備用設備日常處于完備狀態,需做好以下幾方面:

  1、定期對備用機、泵組進行試運行,在試運行中知道備用設備的運行工況,利用試運行及時解決備用設備存在的問題,以便及時解決,確保備用設備完好;

  2、完善備用設備的臺帳,尤其對潤滑油的使用周期、易損件使用有計劃進行更換,記錄要及時、準確,完整,對質量控制要點記錄要準確、完整,對好的改進之處要總結并記錄在冊,返工或檢修不當亦應記錄在冊,以保證下次檢修有參考和對比。

  3、做好備用設備日常維保工作,潤滑、防腐基礎工作要進一步加強,查漏補缺應作為日常性工作;

  (2)、檢維修質量管理:

  檢維修的質量是保證設備長周期穩定運行的重要方面,要保證檢維修的質量,應做好以下幾方面:1、檢修方案應全面、完整,檢修

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